黑水调节阀设计与应用
来源:哲成阀门 作者:哲成阀门贸易部 发布时间:2024-1-15 阅读:
  

    在煤制甲醇、煤制乙烯、煤制合成氨等领域,水煤浆气化工艺促进了煤化工产业的量产化、经 济化。在水煤浆气化工艺中,除了闪蒸罐作为合 成转换的核心装置外,气化炉与洗涤塔内的黑水调节阀也是不可缺少的组成部分。黑水调节阀的长期稳定运行影响整体装置的持续生产,但在严苛工况下,黑水调节阀使用寿命极短。

1 黑水工况分析

    黑水闪蒸系统承接来自气化炉、洗涤塔、闪蒸 罐的流体、液位调节任务。
    黑水是水煤浆气化过程中产生的伴生产物, 需要对其进行回收提纯与二次利用。
    黑水典型的介质为固液两相流,其中,固相质 量浓度可高达 3 000 mg / L。伴随多次回收沉降, 固体颗粒的质量分数为 4% 以上,且颗粒直径与 形状不均匀。
    液 相 流 中 的 Ca2 + 、Mg2 + 、Cl - 、S2 - 、CO2 - 、 NH +  等多种强腐蚀离子,会对调节阀内壁及零件 产生冲蚀。由于黑水调节阀多用于罐底回收与罐 后给料,其本身承载着大量液体,同时工艺制备中 介质温度为 200 ~ 300 ℃ ,使得黑水调节阀前后压 差较大。
    根据节流原理,当介质流过调节阀内部缩流 断面,压力回升不超过入口温度下的饱和蒸气压 时,流体介质将会继续汽化,在调节阀出口形成气液共存的现象,即闪蒸。由于黑水调节阀的主要 作用就是对介质进行减压调节,这必然会发生闪 蒸现象,汽化后的黑水流体体积急剧膨胀,与流入 调节阀前的黑水形成了固液气三相流。2 黑水工况产生的危害
固液气三相流伴随高压差、高流速、强腐蚀、 强冲击,黑水调节阀的工况可谓是极其恶劣。
2.1  固相方面

    由于固相含量高、颗粒硬度大,在高压差、高 流速的条件下,固体颗粒成为调节阀设计的首要 难点。首先,高速冲击下的固体颗粒会撞击流体 通路上阻碍前进的零件,比如阀芯、阀座、阀杆等。 这部分起调节功能的零件由于其加工材料、原材 料二次处理的方式、抵抗冲击的结构,导致在其表 面产生凹坑、刮伤、裂纹。这些因固体颗粒冲击造 成的缺陷,会随着液体闪蒸、空化的影响,再次侵 蚀零件,直至零件破碎、弯曲、折断。
    其次,固体颗粒经过管道内壁、阀体内腔时, 由于阻塞流或者管道转弯、阀腔转向过程中突然 改变方向,固体颗粒伴随液体在惯性作用下,冲击 内壁,造成管道和阀体刮伤、划痕、异响。方向的 改变也会影响局部介质的流速,产生涡流、湍流, 造成管道、阀腔产生振动、噪声。
    再次,固体颗粒产生沉降问题。固体颗粒细 小,极易发生沉降、结垢现象,易堆积在调节阀内腔死角,以及阀芯、阀座、阀杆表面,特别是用于稳 定阀杆、减少震动的阀杆导向区域。为保证阀杆 与导向的稳定,两者的间隙不会留太大,同时阀杆 会随阀门启闭上下运动,必然会将固体颗粒带到 阀杆与导向之间的间隙中,这就会导致阀杆与导 向卡死,加剧阀杆与导向表面的磨损,最终影响阀杆的稳定作用。同时,也会因为导向稳定作用的 减弱,使得阀芯在液体冲击下产生振动,与阀座产 生碰撞,造成阀芯与阀座的二次伤害。由于阀杆 表面的磨损与刮伤,也会影响调节阀上部填料与 阀杆密封的效果,造成黑水外漏、有毒气体逸散等 严重事故。
2.2 液相方面

    由于黑水闪蒸系统中,调节阀面对的是高压 差工况,因此黑水液相是检验调节阀强度的重要 组成部分。由于在高压差工况下,为了减少阀门 启闭,在阀腔内设置用于平衡阀芯与阀杆上下两 侧压力的平衡区。液体在高压作用下,会冲击调 节阀腔内部的平衡区域,流道形状若不能对流体 产生疏导、转向、减速作用,则会加大阀腔内隔板 的压力承载,导致阀腔出现裂纹、贯通等现象。
同时,黑水液体的冲击也会直接影响阀内零 件的强度,导致阀内零件产生振动、磨损、弯曲,从 而降低阀门稳定性、调节精度、安全性。
2.3 气相方面

    黑水调节阀面临高压差工况,闪蒸与空化无 法避免。汽化后的黑水流体体积急剧膨胀,对阀 芯表面、阀座密封面、阀门出口处的文丘里扩口延 伸管或管道产生冲击,甚至造成零件表面破碎与 管道破损。同时,也会导致管道及下游工艺设备 管口产生振动。
    固液气三相流混合工况,使得黑水调节阀的 使用寿命非常短,仅为 1 ~ 3 个月。设计者的能力 是调节阀使用寿命的关键,下文将对各种问题提 出指导性的解决方法。
3  解决方案

3. 1  调节阀的结构类型

    设计者首先要确定调节阀的结构类型。缩短 介质在调节阀内流通的时间。调节阀结构一般分 为直通式和角式,见图 1。

图 1 调节阀的结构模型

    在对黑水进行调节时直通式调节阀需要进行 2 次急转向,并且固体颗粒易沉降在管道与转向 处底部。而具有平滑转向、不易沉降的角式,其结 构能够很好地引导介质流动。阀门打开时,介质几乎不受任何阻力就可以流出调节阀,最大限度减少介质对调节阀的冲击。
3. 2 固体颗粒冲击零件

    阀内零件直接暴露在流体通路中,固体颗粒 直接冲击作用下,大幅降低零件的使用寿命,见 图 2。


图 2 优化前冲击示例

3.2.1 强化零件 

    零件的材料材质及结构尺寸决定了其使用寿命。加粗调节阀阀杆,并在关键冲击点喷涂硬质 合金,以提升零件的使用寿命。
3.2.2 优化介质流动 

    对介质流动进行疏导,或者对零件的流动结构进行优化,避免零件直接承受冲击,见图 3。在流体进入芯之前,通过流道弯曲将其引导至与阀芯形成一定角度,大幅弱化对阀芯径向的冲击,同时也可减少震动,保证阀门稳定运行。 阀内零件可具有一定角度、弧度,减少突起、台阶 凹槽等可能影响流体流动并加剧冲蚀的结构。 


图 3 优化后冲击示例

3. 3 固体颗粒沉积

    细小的固体颗粒易堆积在调节阀内腔死角或 结痂在阀芯、阀座、阀杆表面,导致流通受阻,见图 4。

图 4 优化前沉积示例

 3.3.1 减少沉积位置

    将阀腔与零件设计成与液体流向一致的结 构,与阀腔路径形成整体的流线型,主动减少阀腔 的静态死角、零件易沉积的台阶等结构。流体在 流动过程中可自发地将固体颗粒带出阀腔内部 ( 见图 5) ,有助于减少固体颗粒沉积,改善阀腔结 构的流通能力。


图 5 优化后沉积示例

3. 3.2  疏导沉积

     在温度、溶质、压力等因素下,固体颗粒会附着于阀腔与零件表面,需要对阀腔结构与零件表面设置静态疏导结构。阀腔内部易沉积位置设计排污口,通过曲面、倾斜、凹坑等结构,利用重力引 导固体颗粒向排污口聚集,也可以利用流体冲刷 沉积位置以达到辅助清理的作用( 见图 6) 。


图 6 优化后沉积疏导示例

    在零件表面,用沟槽、环槽等结构引导附着的 固体颗粒,防止过渡配合导致固体颗粒的侵入而 卡死,见图 7。


图 7 零件优化后沉积疏导示例

    对于需要小配合的导向部分来说,固体颗粒附着与配合表面无法避免,可以选择螺旋环槽 + 竖直沟槽将部分附着与配合表面的固体颗粒挂下,已经进入配合表面的固体颗粒受液体冲刷及重力作用下顺环槽排出,减少故障卡死几率。环槽和沟槽形状可与流体通路配合以辅助排出固体颗粒。
3. 4  液体腐蚀

    在设计黑水调节阀时,应充分考虑流体介质 的腐蚀性与固体颗粒的冲刷性。对于运输作用大于承压作用的基础管道,可 使用含碳量较低的耐腐蚀碳钢或不锈钢材质,其 中易冲刷的重点部位如弯头、变径法兰处使用不 锈钢基底并堆焊或喷涂的方式加强管道的耐冲刷 与耐腐蚀性能。
    对于承压作用大于调节作用的黑水调节阀, 可使用抗腐蚀、结构强度高的奥氏体不锈钢或者 双相不锈钢材质,其中在流体转向、密封等主要冲 刷点增加局部厚度,保证腐蚀余量,提高可靠性。
 3. 5 液体冲击

    黑水介质的主体是流体,因此阀腔内部流道 的形状、结构影响阀体的压力恢复系数,是保证阀 体稳定性与安全性的关键。不合理的流道设计( 见图 8) 会使内墙部分隔 板承受不必要的冲击,流道内部转向僵硬; 过渡部 分中无用的沟槽会使流体在流动过程处于紊乱的 状态,导致阀腔内部产生涡流和紊流,冲击阀芯、 阀腔,引起震动。


图 8 优化前液体冲击、涡流示例

3. 4  液体腐蚀

    在设计黑水调节阀时,应充分考虑流体介质 的腐蚀性与固体颗粒的冲刷性。对于运输作用大于承压作用的基础管道,可 使用含碳量较低的耐腐蚀碳钢或不锈钢材质,其 中易冲刷的重点部位如弯头、变径法兰处使用不 锈钢基底并堆焊或喷涂的方式加强管道的耐冲刷 与耐腐蚀性能。对于承压作用大于调节作用的黑水调节阀, 可使用抗腐蚀、结构强度高的奥氏体不锈钢或者 双相不锈钢材质,其中在流体转向、密封等主要冲 刷点增加局部厚度,保证腐蚀余量,提高可靠性。
 3. 5 液体冲击

     黑水介质的主体是流体,因此阀腔内部流道 的形状、结构影响阀体的压力恢复系数,是保证阀 体稳定性与安全性的关键。不合理的流道设计( 见图 8) 会使内墙部分隔 板承受不必要的冲击,流道内部转向僵硬; 过渡部 分中无用的沟槽会使流体在流动过程处于紊乱的 状态,导致阀腔内部产生涡流和紊流,冲击阀芯、 阀腔,引起震动。
    参考固体颗粒沉积的位置,改善流道的流畅程度,让液体没有阻碍地流出阀体是流道设计的重点。可增加流道回流、分流能力,让阀体内腔能 够均匀承载液体压力,并减少阀芯单侧的压力有助于稳定阀芯( 见图 9)。


                                        图 9 优化后液体冲击、涡流示例
3. 6 应对空化和闪蒸

(1)黑水调节阀在阀门出口处需要应对高压差带 来的液体汽化以及体积膨胀所造成的空化效果, 会对阀座出口及下游管道产生严重冲刷。此时结 构性设计能够起到的作用比较有限,只能考虑其他的方法改善出口条件。
( 2) 全部开启系统内回流及新增东西 2 台自 吸泵。无特殊情况,保持长期运行。
( 3 )   控 制 进 口  COD  质 量 浓 度 为 2 000 mg / L 上下。根据调整规律,甲醇计量泵调 整冲程 100% ,24 h 连续投加甲醇约 5. 3 t。每班 投加乙酸钠 100 ~ 250 kg,完全溶于水后加入。
( 4) 新增终端进口蒸汽管线,满足生物处理 系统合适的运行温度。根据每天的测量数据对蒸 汽阀门开度进行灵活调整。
4 创新点

( 1) 首次对各项工艺控制指标进行调整,打 破原有控制入口 COD 的思维,改变了生物处理系 统内的工艺走向。
( 2) 对当前系统内每个生物池所处的状态进 行分析判断,并依托现场出现的现象和工艺指标 对原水成分进行调整,进一步降低污水站原水无 法调节产生的无序影响。
( 3) 根据现场实际,处理站建立了一套以运 行优化为目标的操作流程。
5 实施效果

    实施该方案后,运行状况较好,各项工艺指标 调整在一定范围内,总氮指标稳定在 20 mg / L 半 月有余。但该数据是在控制厂区大量高浓度排水之后得到,且仅接受了一部分污水,出口总氮指标 仅能在一段时间内维持达标。根据前期经验判 断,逐步细化各工艺控制指标,总氮质量浓度日均 值现可维持在 10 ~ 35 mg / L,其数值受进水水质 和水量多种因素制约。
通过不断总结,逐步加大回收污水处理量,同 时增设 1 台甲醇计量泵,最终,外排总氮指标可以 稳定在环保排放范围内。
6 结语

    通过对污水处理系统内各工艺指标的调整进 行突破性创新,将总氮、COD 等指标保持在相对 稳定的范围内。在进行技术革新的过程中,理论 结合现场实操,建立起一套以运行优化为目标的 操作流程,避免了环保方面的事故问责及处罚。

本文Tag:调节阀、黑水调节阀、阀门、阀门设计、阀门维修
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